2021-05-14 9:00接到客户的问题反馈,供品质管理的友友们参考,主要是原理是:层层排查,层层觉知、层层解决,把过程搞清楚,因上计较,果上随缘;过程计较,结果随缘;正确的提出问题,是解决问题的一半,具体见过程见以下,只供参考,也不是很完善.
一、事件描述:
客户SQE反馈我们产品在拉上不良突然增多,产线修理、PIE反馈强烈,要求我们过客户分析全检,以下是外观不良.图示.
二、原因分析:
第一时间过客户现场,展开不良品原因分析,一时分析不出来的带回厂里分析
2021-05-17针对退回的12PCS产品,经过分析.
- 材料电感不良
- 高压漏电5PCS XX,17日已寄给厂家分析.
3、根据原因我们并两步骤走,
- 一是按排人员过客户处返工和内部产品处理,
- 二是按排通知供应商分析因.由于是两个不同的机型,所以分开进行处理.
三、临时对策:根据现象做出如下临时对策同时进行原因分析.
- 针对产线内部正在生产的产品,做出调整,锡面有两个人看.改为功能测试完之后再增加一人外观检验.
- 针对客户处产品进行全部处理.并时行原因分析.
- 13日18:00-21:30 5人,共返工800PCS,2009-37无不良,
- 14日10:00-21:30 2,在客户共返工2100PCS,有3PCS不良.
- 15日10:00-21:30 在客户返工1800PCS,有3PCS不良.
- 20日10:00-17:00在客户返工1000PCS,有2PCS不良
- 20日19:00-21:00在客户返工341PCS,有2PCS不良.返工人数3人.
- 21日9:00-21:30在客户返工2300PCS,有3PCS功能不良,,起铜皮1PCS,不出脚5PCS,连锡1PCS 返工人数3人,
- 21日8:30-21:30在客户返工2800PCS,暂无功能不良.
- 备注:从上面我们可以看,不良品是阶段性的出现,极有可能是漏测或流拉或跳流程.
3、针对不良品进行描码追塑并记录,查明责任出去.
二维码 |
厂家 |
机型 |
流水号范围 |
PW403000771107739421032219481 |
A |
PWXXX |
18500-23750 23750-29750 |
PW403000771107739421032215956 |
A |
PWXXX |
9500-18500 |
PW403000771107739421032220513 |
A |
PWXXX |
18500-23750 23750-29750 |
PW403000771107739421032221473 |
A |
PWXXX |
18500-23750 23750-29750 |
PW403000771107739421032216161 |
A |
PWXXX |
9500-18500 |
PW403000771107739421032216367 |
A |
PWXXX |
9500-18500 |
PW403000771107739421032226634 |
A |
PWXXX |
18500-23750 23750-29750 |
PW403000771107739421032222653 |
A |
PWXXX |
18500-23750 23750-29750 |
PW403000773107674521012525333 |
A |
PWXXX |
23000-30000 |
备注:另外有3PCS没有二维码 |
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|
|
PW403000771107739421032216200 |
A |
PWXXX |
9500-18500 |
PW403000771107739421032216204 |
A |
PWXXX |
9500-18500 |
PW403000771107739421032224280A |
PWXXX |
18500-23750 23750-29750 |
5.21在客户处返工所带回的不良品,主要外观不良图示:
5月21日从客户处带回12PCS,不良产品分析如下:
四、改善管理动作
根据我们在外客户返工的结果和内部工艺的变化,我们确定从以下管理动作上入手改善:
管理动作:2021-05-21早上定制:
- 1、测试增加不良代码,不良品必须要贴不良代码纸
- 2、测试OK产品必须有明确的记号
- 3、不良品如实的做报表记录.
百度来的,网站挺好看的,内容也实在,谢谢提供学习平台.
楼主,能不能多分享一点你们学习所那些精益管理课程,收费也行.
好久没来了,没想到又更新了,谢谢
老哥 我想..点赞是不可能点赞的